Paso 3: Primera impresión y depuración
Los controladores de motor de paso a paso de rampas son particularmente frágiles. Yo frito mi controlador del eje z cuando primero enciende y tomó un tiempo hasta que me di cuenta que no era mi torpeza con el software haciendo que no se mueven. Ajuste del potenciómetro de limitación de corriente en estos es importante y peligroso como yo he frito más controladores al intentar ajustarlos luego me importa admitir. Son baratos - mantener un suministro de un repuestos. He aprendido la mejor manera de afinarlos es observando la temperatura de los motores paso a paso (un termómetro de infrarrojos es práctico): si sus motores están recibiendo mucho más de 50 ° C se puede marcar hacia abajo un poco. Los tornillos de la olla son pequeños y deben girarse en incrementos muy pequeños. Un motor de extrusión caliente muchos ha arruinado una impresión cuando los engranajes caliente han suavizado el plástico demasiado para poder empujar el filamento a través de la extrusora.
El programa de código de prueba de RepRap, que corre un par de segundos en cada dirección los motores x-y-z-e es muy útil para la depuración inicial antes de pasar a operación de panel de control de máquina que puede ser confuso si la final se detiene y la configuración de firmware no son configuración correctamente.
No entraré en detalle acerca de cómo configurar el firmware de Marlin, que es lo que uso: hay otros instructables para eso; sin embargo voy a poner mi granito de arena en...: uno de los aspectos más desafiantes de la instalación del firmware fue conseguir las tarifas de alimentación ajustadas ya óptimamente. Una de las razones es que al utilizar su panel de control de la máquina computadora para mover cosas a prueba, los movimientos que ocurren todos en el homing tasa de alimentación. He aprendido a abrir un archivo de gcode y copiar y pegar algunos de x/y/z se mueve para probar el real imprimen las velocidades de alimentación. El eje z es el más difícil porque lleva dos motores en paralelo con un conductor, lo que significa que cada motor recibe sólo 1/2 como muy actual. Desea que su eje se mueve a pop para que usted consigue mínima supuración entre las capas pero si se intenta moverlos demasiado rápido luego uno o dos motores pueden detenerse--y probablemente arruinar su nivel eje x a la cama.
Mis primeros intentos de impresión se encontraron con muchos momentos muy frustrantes. Había pasado una hora asegurándose de que todo era justo, y la cama estaba perfectamente nivelada antes de la primera impresión. Entonces cuando empecé a imprimir la primera parte me di cuenta de que el tope del eje Z debía ajustarse. Siendo un novato, supuse que era error del operador. He ajustado el tope y volver a nivelar la cama, antes de mi segundo intento. Una vez más el cristal era demasiado bajo cuando se inició la impresión y tuve que intentarlo de nuevo. Después de volver a nivelar las cosas una tercera vez, una vez iniciada la impresión noté un problema con el de las ordenadas: el acrílico marco de transporte Y que llevó a cabo la cama caliente había cedió hasta el punto de que los tornillos de montaje de la cama caliente fueron golpeando la carcasa de la caja cuando el carro se movió!
Rápidamente descubrí la necesidad de a) aislamiento debajo de la cama caliente, b) un aluminio Y transporte y c) mucha paciencia. Un montón de pequeñas cosas puede salir mal. Tan tonto como suena, identificar correctamente lo que está mal es esencial para solucionar el problema! Tratando de arreglar una parte que no es se rompió puede apenas le hacen realmente necesita para arreglarlo.
Una actualización de carro de aluminio $20 resuelto mis problemas de impresión cama y aplicar algún material de aislamiento resistente a la parte trasera de la placa y también poner una hoja de aislamiento de tela cerámica entre la placa y el carro.
La próxima edición que enfrenté fue mi montaje de extrusora. Mi montaje con abrazadera alrededor del motor paso a paso, pero la pinza no fue tan amplia como las placas de motor y cuando aprieta completamente celebrado apenas el motor. Una vez calentado el motor el soporte suficiente para permitir la extrusión cambiar de puesto hacia adelante y hacia atrás - suavizado arruinando la alineación del eje x. Tuve que usar pegamento para sostener el motor lo suficientemente bien como para imprimir una versión modificada de Thingiverse. Fue terrible pero usable, luego solía para imprimir otro Monte que era finalmente una impresión decente y una buena parte!
Por cierto yo uso Slic3r/Pronterface software para la impresión, y distintos de los frecuentes choques de Slic3r cuando se corte, estoy muy contenta con el paquete de software para el 99% de mis necesidades de impresión.